江蘇某化工有限公司在生產過程中產生含硝基苯的尾氣,目前已有一套活性炭吸附設備,但吸附效果不滿足使用要求,為貫徹落實國家《大氣污染防治行動計劃》,適應江蘇省大氣污染物排放的發(fā)展趨勢,江蘇標兵對現(xiàn)有的硝基苯尾氣吸附設備進行改造,達到減少VOCs排放、節(jié)約物料、改善廠區(qū)環(huán)境的目的。
尾氣風量:500m3/h
尾氣濃度:16-27.8g/m3
主要成分:硝基苯、苯
現(xiàn)有吸附罐尺寸:1600mm*3000mm
現(xiàn)有風管直徑:DN200
主風機參數(shù):P9-19-4A,3KW,風量1550m3/h,全壓3384Pa
本項目中,吸附后的氣體送至焚燒爐焚燒,為保證焚燒安全,根據(jù)樣機實驗情況,結合現(xiàn)有設備的尺寸,本設備的技術參數(shù)為:
總進氣≤500m3/h,排放速率≤16kg/h,尾氣中苯和硝基苯占所有污染物的95%以上。
總排氣≤900m3/h,苯<100mg/m3、硝基苯<100mg/m3。
有機廢氣的處理方法繁多,特點各異,常用的有冷凝法、吸收法、燃燒法、吸附法、膜法等。本項目是在現(xiàn)有設備的基礎上進行改造,原設備采用的是吸附法,效果不理想主要是吸附材料性能不佳、再生工藝不完善、吸附罐內部結構有缺陷造成,只要進行針對性的改造,吸附法仍為本項目較佳的處理方法。
目前,VOCs吸附一般采用活性炭或活性炭纖維,但存在吸附容量低、易吸濕、表面催化作用、易著火、壽命短、蒸汽消耗大、產生固廢等缺點,不推薦使用。
原設備采用的是活性炭,效果不理想。如果換成活性炭纖維,效果提升有限,且現(xiàn)有的罐體結構不適合。因此,推薦采用本公司的專利樹脂吸附材料HBR-Z2,該材料不但繼承了活性炭和活性炭纖維吸附力強的優(yōu)點,還彌補了多項缺點,是本項目的理想吸附材料。改造后的設備與現(xiàn)有設備的工作原理一致,但在吸附、冷卻的具體實現(xiàn)方式上進行了升級改造。
本項目在調試運行期間,安排技術人員與員工共同調試與運行操作,在調試過程中對培訓的內容進行消化吸收,以便員工能深入掌握各項培訓內容。